我用反应釜做硬泡组合料为什么每次损失都很多最多一次接近100KG???
我上料用真空泵往上吸料,这样应该会吸走很多发泡剂但是不应该是100吧,如果损失这么的的话体积应该发不起来啊?但是我的做小实验体积也发起来了啊?
我想问问大家做组合料损失损失都多大,怎样避免,我的损失和我用真空泵的关系大吗? 我是东北的现在气温比较低上料较困难有什么好的办法吗,请大家多多指教。
我做的硬泡不稳定有时候会收缩而且有时候很严重,怎么解决?
我做软泡用330和3628为什么总是闭孔啊,催化剂用的是A1和D22,哪个朋友指点下大概比例是多少,还有用那种催化就比较好。
小弟刚刚入行3个月请大家多多指教了。
我的QQ14488471
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此问题分2个后面:
1, 您用真空泵以帮助料抽进tank里,因为形成一定的的真空度,造成发泡剂141b或者c-p等蒸发,会有质量损失,需要注意的是您必须由此引起的自由泡密度的升高,这会给生产造成很多问题,会造成成本增加!
2,每次损失100kg,你需要转换成损失率,这个很重要。即使是Hennecke的设备,无聊损失也会达到5%!
3,冬天在北方进料会由问题的,解决办法由好多,比如a,用粘度更低的组合料,b,用功率更大的泵,c,对料进行欲加热,若没加热房的话可以放在空调房里一段时间。d,组合料是大厂提供的话可要求大厂用保温槽罐车送组合料。
若还有疑问可写信到 ryan.huang@bayermaterialscience.com
这就要看你的反应釜的容量是多少了,如果在10吨以上,而发泡剂的用量在10%以上,那100公斤的发泡剂挥发这是正常的了,其中有个原因是原料混合时会产生一定的热量导致发泡剂气化,解决的办法是使原料在反应釜要恒温。
你每次生产多少吨?加F11不?
支持 ryan 的解答.
你软泡的闭孔问题,不光是催化剂的问题.也可以换一下硅油或加开孔剂.
搞个倒料槽,接齿轮泵甩进釜(泵体低于料槽),物理发泡剂从釜上面下去,最好用管子通到大聚醚料的液面以下
开孔的事儿问13929120309
老头闭关啦,
做料的时候为什么要加发泡剂呢?把组合料做好了再外加发泡剂也可以啊!加了发泡剂的料放久了不稳定.
你的软泡闭孔你把D22掉 ,还有如果是摸塑的检查模压是否太大
补充一下,可能是你的倒料槽引起的,你用不锈钢皮做一个倒料槽就套在原来的倒料槽上就OK了
是不是没把料桶里残留的原料计算在内呀
我也是东北的,你在那里?夏天我的料损是2%你用F11吗?